影響硫收率的因素很多,其中以原料氣質量(H2S含量和雜質含量)、風氣比、催化劑活性和再熱方法等尤為重要?,F分別介紹如下。
1. 原料氣中H2S含量
原料氣中H2S含量高,可以增加硫收率和降低裝置投資,其大致關系見表4-8。因此,在脫硫脫碳裝置采用選擇性脫硫方法可以有效降低酸氣中的CO2含量,這對提高克勞斯法裝置的硫收率和降低投資都十分有利。
表4-8 直流法克勞斯裝置硫收率
酸氣中H2S含量/%(體積分數)
|
硫收率/%(質量分數)
|
||
二級轉化
|
三級轉化
|
四級轉化
|
|
20
30 40 50 60 70 80 90 |
92.7
93.1 93.5 93.9 94.4 94.7 95.0 95.3 |
93.8
94.4 94.8 95.3 95.7 96.1 96.4 96.6 |
95.0
95.7 96.1 96.5 96.7 96.8 97.0 97.1 |
由于三級轉化器對硫收率的影響僅為1.3%左右,四級轉化器的影響更小,故克勞斯法裝置通常多采用兩級轉化。
2. 原料氣和過程氣中雜質
(1) CO2 原料氣中一般都含有CO2。它不僅會降低原料氣中的H2S含量,還會在反應爐內與H2S反應生成COS和CS2,這兩者都使硫收率降低。原料氣中CO2含量從3.6%增加至43.5%時,隨尾氣排放的硫損失量將增加52.2%。
(2) 烴類和其他有機化合物 原料氣中含有烴類和其他有機化合物(例如原料氣中夾帶的脫硫脫碳溶劑)時,不僅會提高反應爐和余熱鍋爐的熱負荷,也增加了空氣的需要量。當空氣不足時,相對分子質量較大的烴類(尤其是芳香烴)和脫硫脫碳溶劑會在高溫下與硫反應生成焦炭或焦油狀物質,嚴重影響催化劑的活性。此外,過多的烴類還會增加反應爐內COS和CS2的生成量,影響總轉化率,故通常要求原料氣中的烴類含量不超過2%(體積分數)。當原料氣為來自砜胺法脫硫脫碳裝置的酸氣時,其烴類含量可適當高一些。
(3) 水蒸氣 水蒸氣既是原料氣中的惰性組分,又是克勞斯法反應產物。因此,它的存在能抑制克勞斯法反應,降低反應物的分壓,從而降低總轉化率。過程氣溫度、水含量和轉化率三者的關系見表4-9所示。
表4-9 過程氣溫度、水含量和轉化率的關系
過程氣溫度/℃
|
轉化率/%
|
||
水含量為24%(體積分數)
|
水含量為28%(體積分數)
|
水含量為32%(體積分數)
|
|
175
200 225 250 |
84
75 63 50 |
83
73 60 45 |
81
70 56 41 |
應該指出的是,雖然原料氣中雜質對克勞斯法裝置的設計和操作有很大影響,但一般不是在進裝置前預先脫除,而是通過改進克勞斯裝置的設備或操作條件等辦法來解決。
3. 風氣比
風氣比是指進入反應爐的空氣與酸氣的體積比。在反應爐內由于復雜的化學反應(例如少量H2S裂解等副反應),使總的風氣比略低于化學計量要求。至于在轉化器內,由于H2S與SO2是按摩爾比為2反應的,故風氣比應保證進入轉化器的過程氣中H2S/SO2的摩爾比在2左右。
風氣比的微小偏差,即空氣不足或過剩都會導致H2S/SO2的摩爾比不當,使硫平衡轉化率損失劇增,尤其是空氣不足時對硫平衡轉化率損失的影響更大。圖4-9為風氣比不當時對硫收率的影響以及所產生的過程氣中H2S/SO2的摩爾比。圖中的克勞斯法裝置原料氣組成(體積分數)為:H2S 93.0%;CO2 0.0%;烴類0.5%;H2O 6.5%。

當克勞斯裝置之后設有低溫克勞斯尾氣處理裝置時,嚴格控制風氣比更為重要。由圖4-9可知,當風量相差5%時,硫收率將由99%降至95%。為此,目前不少裝置都配置了在線分析尾氣中H2S/SO2比值的儀器并反饋調節風量。
4. 催化劑
雖然克勞斯反應對催化劑的要求并不苛刻,但為了保證實現克勞斯反應過程的最佳效果,仍然需要催化劑有良好的活性和穩定性。此外,由于反應爐經常產生遠高于平衡值的COS和CS2,還需要一級轉化器的催化劑具有促使COS、CS2水解的良好活性。
早期使用的催化劑是天然鋁礬土,現國內外均已淘汰。目前常用的催化劑大體分為兩類:①鋁基催化劑,例如高純度活性氧化鋁(Al2O3)及加有添加劑的活性氧化鋁。后者主要成分是活性氧化鋁,同時還加入1%~8%的鈦、鐵和硅的氧化物作為活性劑;②非鋁基催化劑,例如二氧化鈦(TiO2)含量高達85%的鈦基催化劑(用以提高COS、CS2水解活性)等。表4-10為國內外幾種常用的克勞斯法催化劑性質。目前,克勞斯反應催化劑的研發方向主要如下。
表4-10 國內外幾種常用克勞斯法催化劑性質
生產廠家
|
法國Rhone-Poulenc
|
法國Rhone-Poulenc
|
美國Lo Roche
|
中國石油西南油氣田分公司天然氣研究院
|
中國石化齊魯石化公司研究院
|
牌號
形狀
尺寸/mm
堆積密度/(kg/L)
主要成分
助催化劑
|
CR
球
ф4~ф6
0.67
Al2O3
|
CRS-31
柱
ф4
0.95
TiO2
|
S-201
球
ф3~ф6
0.72
Al2O3
|
CT-7
球
ф3~ф6
0.65~0.75
Al2O3
有
|
LS-821
球
ф4~ф6
0.72~0.75
Al2O3
TiO2
|
比表面積/(m2/g)
孔體積(cm3/g)
壓碎強度/(N/粒)
|
260
120
|
120
90
|
280~360
0.329
140~180
|
>200
≥0.30
200
|
>220
>0.40
>130
|
特點
|
高孔容
|
高有機硫轉化率,抗硫酸鹽化
|
高孔容
|
高有機硫水解率
|
高有機硫水解率
|
(1) 抗硫酸鹽化
在硫磺回收裝置正常運行中,SO2雖可與催化劑的Al2O3生成硫酸鹽,但其數量并不多。然而,如果來自反應爐或再熱器的過程氣中有SO2、O2存在時,即使其含量只有百萬分之幾,也會加速催化劑的硫酸鹽化,即

操作過程中催化劑表面上生成的硫酸鹽量并不是無限增加,因為它可與過程氣中的H2S反應,重新生成Al2O3,即

當反應(4-8)、(4-9)的反應速度與反應(4-10)反應速度相等時,硫酸鹽量不再增加,達到平衡狀態。催化劑床層溫度低,過程氣中SO2、SO3和O2含量高,有利于硫酸鹽化;反之,催化劑床層溫度高,過程氣中H2S含量高,則有利于降低催化劑上的硫酸鹽含量。因此,過程氣中的02、SO2含量和催化劑的硫酸鹽化密切有關。
對于在低于硫露點溫度下操作的低溫克勞斯法催化劑來講,由于過程氣中H2S含量較低,微量氧的影響更為顯著,催化劑的硫酸鹽化也比常規克勞斯法更為嚴重。為此,一些公司也研發了抗硫酸鹽化的活性Al2O3催化劑。
(2) 促使有機硫水解
與活性Al2O3催化劑相比,鈦基催化劑對過程氣中的COS、CS2有良好的水解活性(280~320℃),而且TiO2與SO2反應生成的Ti(SO4)2和TiSO2在相應的操作溫度下是不穩定的,因而基本上不存在催化劑的硫酸鹽化問題。當過程氣中存在游離氧時,這類催化劑還可能具有將H2S直接氧化為元素硫的活性。但是,由于這類催化劑價格昂貴,僅有少數裝置用于一級轉化器。
目前,除提高催化劑對有機硫的轉化能力外,由于催化劑的硫酸鹽化是其活性降低的首要原因,故新研發的催化劑不少是抗硫酸鹽化的催化劑。此外,還應考慮催化劑的孔徑分布的優化問題,以使反應活性、表面積和氣流擴散等滿足不同反應要求。
(3) 催化劑的失活
在催化劑使用過程中,會因種種原因使其活性降低,即所謂失活。由于內部微孔結構變化(例如高溫老化)導致催化劑失活時無法再恢復其活性,而由于外部因素影響失活時,有些情況(例如硫沉積)下可采取措施使其部分或全部恢復活性,有些情況(例如炭沉積)在少量沉積時影響不大,但沉積數量較大時催化劑就可能完全失去活性。
再熱方法對硫收率的影響已在前面介紹,此處不再重復。
我國天然氣凈化廠的—些克勞斯裝置設計或運行數據見表4-11。
表4-11 我國天然氣凈化廠克勞斯裝置數據
裝置
|
酸氣中H2S/%
|
產能/(t/d)
|
工藝類別
|
轉化級數
|
硫收率/%
|
建成年度
|
重慶引進裝置
重慶墊江裝置① 川中引進裝置 川中國產裝置 川西北裝置① 重慶渠縣裝置 重慶長壽裝置 |
78
30 94 94 65 30 30 |
230
8~10 11.1 17.7 100 12 10 |
直流法
分流法 直流法 直流法 直流法 分流法 分流法 |
兩級
兩級 三級 兩級 兩級 兩級 兩級 |
95
90 97 95 95 90 93 |
1980
1986 1991 1994 1982 1989 1998 |
① 裝置已改造。